近期,經過兩個月的奮力攻堅,龍鋼公司完成中修450㎡燒結系統電除塵順利通過試車,進入正常運行狀態,且效果良好,成為龍鋼公司實踐創新的一大成功典范。
450㎡燒結系統電除塵是龍鋼公司450㎡燒結脫硫脫硝系統的重要組成部分之一,也是龍鋼公司環保系統的前端設備設施。短短60天時間,干部職工日夜兼程完成修舊利廢、自主創新、技術改造等工作,不僅延長了設備使用壽命,達到5年保質運行標準,還大幅降低了維修費用。他們是如何做到深挖內潛、極致創新的?又是如何交出這份出色的成績單?請隨著筆者步伐,一探究竟。
實踐創新 精準定位降成本
450㎡燒結機配套2臺雙室四電場靜電除塵器,于2014年投運,經過近10年的連續運行,電除塵本體、灰斗鋼板經高溫煙氣腐蝕變薄,已不能滿足公司當前安全使用要求。如果進行大修,則需投入較大費用,且施工時間長。在公司打贏生存保衛戰的關鍵時期,技術人員充分發揮自身專業優勢,以“低成本、高效益”為核心,牢固樹立過“緊日子”思想,深挖內潛,深入現場反復討論、推算,決定采用自主中修代替系統大修,節約費用,壓縮施工時間。
他們通過成本分析,將維修與備件更換有機結合,自主制作焊接頂板144塊、耗材235噸,陽極人孔、部分陰極保溫箱人孔、頂部電場人孔28個,更換箱梁加熱、陰極保溫箱加熱288套,更換內部陰極系統及附屬件256組,陽極系統及附件176組……特別是在四節點控制柜維修中,他們集思廣益,秉承“能修復堅決不換”的原則,利用拆除的廢舊材料,修復柜體8個,通過改造,不僅避免了因雨雪天氣回貨慢造成的工期延長,降低了采購費用,而且徹底突破了電除塵系統只換不修的技術瓶頸,延長了除塵器使用壽命,保障了燒結主抽風機及脫硫脫硝系統穩定運行。
“通過自主檢修,專業技術攻關,晝夜奮戰,我們將不可能變成了可能。”在450㎡燒結電除塵設備平臺上,提起這兩個月來的豐碩成果,環保作業區作業長閆俊杰一臉自豪。
技術創新 精益求精增效益
在此次中修中,電除塵陽極H型立柱、人孔門附板及灰斗表面腐蝕嚴重,如果按照原技術協議進行焊接固定,在投運后,會對設備使用周期造成一定影響且故障頻發,進一步增加維修費用,影響除塵效率。
龍鋼公司環保作業區工段長劉鑫不等不靠、主動作為,與技術人員一起想辦法,通過查閱資料,結合工藝運行情況和現場實際進行論證后,提出對H型立柱、人孔門附板及灰斗進行結構優化,一方面,對陽極人孔周邊2米位置H型立柱進行加固,采用分段式焊接增加筋板,確保立柱牢固;另一方面,將人孔外側密封板向后移動,加裝后從中間掏出通道。改造后,不僅增加了立柱的穩定性,同時人孔側板內移,杜絕了煙氣與H型立柱直接接觸,延長了除塵器框架使用壽命。
“通過結構優化,立柱保底可以穩定使用3年,而且中間不會增加維修費用。”劉鑫介紹說,“經過7天的連續奮戰,我們共改造立柱40根80個面,為設備穩定運行奠定了堅實基礎。”
極致創新 精打細算深挖潛
面對時間緊、任務重、項目多和惡劣天氣帶來的影響,全體參檢人員堅定打贏硬仗的信心和決心,堅持兩眼向內、主動作為,通過工藝優化、設備改造等,將中修“舞臺”打造成創新平臺,精打效益“算盤”,全力以赴推進降本增效工作。
維修班長閆剛強、肖輝等技術骨干帶領鉗焊工向修舊利廢要效益,通過在每一臺設備、每一個閥門、每一根電纜上“錙銖必較”,成就降本增效“大文章”。據統計,此次中修共回收利用陽極板懸掛梁25組,陽極振打桿件12組,動力電纜1000余米,創效3萬余元,采用液壓剪對回收的廢舊鋼鐵材料進行裁剪上交,省時又省工。向技術革新要效益,自主改造篦子對灰斗積灰進行過濾,加裝除塵器灰斗延伸貼板24片,一舉解決積灰雜質清理難的問題,保證了設備安全運行……這些小技小改不僅極大減輕了人員工作強度,節約了檢修時間,而且取得了可觀的效益,讓人人成為降本增效的宣傳者和踐行者,助力公司向著極致效率、極低成本、極致能效目標不斷邁進。(龍鋼公司 李浩 許衛萍)