“柜前壓力正常,氧含量在安全區間……”2023年12月29日,隨著公司氣體安全智慧中心主控工洪亮的報告聲,陜鋼集團技術進步項目——龍鋼公司十萬立方米煤氣柜無氣柜運行改造項目一次性投運成功,為公司氣體智慧保供系統又增添了濃墨重彩的一筆。
“2021年,我們進行了十萬立方米煤氣柜和八萬立方米煤氣柜并列運行改造,實現了在八萬立方米煤氣柜檢修期間煤氣零放散。此次無氣柜運行改造實施后,可實現十萬立方米煤氣柜檢修期間煤氣零放散,從而達到工藝做‘減法’,能效做‘加法’的目的。”談到此次改造,能源管控中心氣運作業區作業長李剛說道。
無氣柜運行指通過實施技術改造,在煤氣柜前和柜后增加旁通管,實現煤氣柜檢修期間回收的煤氣不經過煤氣柜,直接經加壓機加壓后送入煤氣管網,減少了工藝環節。但,做“減法”聽起來簡單,實施起來卻并不容易。據該單位氣體專業技師王喆介紹,轉爐煤氣是間斷回收,因此煤氣柜承擔著混勻、穩壓等重要作用,現在要繞開煤氣柜直接輸送,就必須克服間斷回收、氧含量不穩定、熱值不穩定、煤氣反竄等安全和工藝風險。
為此,該單位技術團隊堅持“沒有最好,只有更好”的創新思路,在公司相關職能部門和上下游用戶單位的大力支持下,不斷探索煤氣保供工藝,通過將八萬立方米煤氣柜進口管道與十萬立方米煤氣柜旁通管并聯,實現了柜前壓力穩定,起到了關鍵時刻的安保作用;通過安裝調節閥和快切閥、差壓變送器并編制控制程序,達到規定壓力時自動切換調控,避免了煤氣反竄風險。同時,適時調整轉爐煤氣回收條件,實現氧含量穩定,把轉爐煤氣送入高爐煤氣管道,實現熱值穩定。
為了節約項目實施費用,該單位積極踐行公司外委轉內協降本增效要求,自主完成了項目規劃、設備安裝、自動化改造、質量驗收等工作,全體人員在不影響系統運行的前提下,利用上下游用戶檢修時間,見縫插針完成了2個月的緊張施工任務和72小時的最后碰口作業。在室外零下十幾度的低溫中,大家戰風雪、斗嚴寒,揮動著焊鉗、割槍、扳手等工器具,緊盯著儀表上每一個變化的參數,精心焊接安裝,精準調校試驗,克服了高空作業、有限空間作業等諸多困難,用責任和擔當在冬日鋼城繪就了一幅“靚麗”的風景線。
一分耕耘一分收獲。無氣柜運行改造項目投運后,將實現八萬立方米煤氣柜和十萬立方米煤氣柜兩個系統無縫切換,徹底解決煤氣柜檢修造成煤氣放散的行業難題,有效減少轉爐煤氣放散量,產生顯著經濟效益和環保效益,為能源穩定、高效保供奠定堅實基礎。(龍鋼公司 賈育紅 馮軍杰)