今年以來,龍鋼公司氣體保供團隊勇于創新,依托技術改造降成本增效益,以科技賦能助力氣體保供系統安全智慧運行。并于近日,《以智能化改造與“四型”建設為基礎,打造氣體安全智慧運行標桿》項目榮獲中國鋼鐵工業協會第二十一屆(2023年)冶金企業管理現代化創新成果二等獎。
以人為本 智慧保安
“以前,煤氣柜間隙、煤氣排水器巡檢等均靠人工完成,不僅勞動強度大,而且存在人員與有毒氣體運行設備近距離接觸的安全風險。”據該單位氣運作業區作業長李剛介紹,氣體運行人工近距離操作存在諸多弊端。
為此,該單位建立氣體系統安全智慧中心,實現人員遠程集中操控,設備運行狀態實時監控,安全風險分級管控,為氣體保供系統安全運行提供了可靠保證。“現在,崗位操作人員只需輕點鼠標,就可以對三個煤氣柜站區、兩個三閥組系統、三個空壓站區域和三個放散塔遠程監控操作,借助無紙記錄儀,還能實現畫面顯示、報警、數據累計及報表自動生成等功能。”對于智能化改造后的操作體驗,氣體保供責任技師王喆深有感觸。
在智慧保安方面,該單位通過安裝智能一體化煤氣排水器監控裝置,實現煤氣排水器的煤氣泄漏、水封水位、水封溫度、冷凝管煤氣壓力等參數實時監測,以技術手段減輕職工勞動強度,提高操作安全系數。
數字助力 節能降耗
提高氣體回收率和降低保供過程損耗是節能降耗的兩條重要途徑。該單位一方面,通過分析研究,利用TDLAS激光分析儀檢測時間短、準確度高的優勢,代替原有的U23分析系統,促進了轉爐煤氣的極限回收和有效利用,提高了二次能源利用率,滿足了煤氣柜高位運行要求,為充分發揮煤氣柜儲能作用奠定了堅實基礎,同時噸鋼煤氣回收量提高5m³。另一方面,通過安裝零損耗鼓風干燥器,將監控畫面接引至氣體系統安全智慧中心,使壓縮空氣露點溫度降低了40℃,不僅顯著提升了壓縮空氣品質,而且避免了因含水量過高,冷凝水排放導致的壓縮空氣損耗等問題。
另外,該單位還以精準監測助力節能降耗,通過建立完善的數據監控系統,為企業提供統一、及時、準確的業務數據駕駛艙,同時為管理、維修、生產、計量的相關人員提供及時、準確的數據報表,使各項節能降耗措施的落實全部有據可依。
創新引領 提質增效
思想的碰撞激發創新的火花。該單位技術人員改變煤氣系統檢修運行舊模式,實現煤氣柜并列運行技術新突破。此項技術以十萬m³煤氣柜作為主要回收氣柜,八萬m³煤氣柜作為備用氣柜,當十萬m³煤氣柜柜容高時,切換至八萬m³煤氣柜進行回收輸送,彌補了一個煤氣柜系統故障后煤氣供應不足的缺陷,開辟了煤氣運行的智能化新工藝。
在煤氣柜并列運行技術改造之后,該單位又實施了八萬m³煤氣柜和十萬m³煤氣柜聯通管改造,通過在十萬m³煤氣柜增設一臺加壓機,實現了在八萬m³煤氣柜檢修期間,由十萬m³煤氣柜單獨回收輸送煤氣,避免了煤氣柜檢修期間的能源損耗,創效500余萬元。
科技創新不僅產生了顯著的經濟效益,而且為深化改革注入了新活力,實施集控控制后,該單位氣體保供運行崗位用工人數減少了16人,以自動化智能化改造提高勞動生產率。
創新永無止境,奮斗未有窮期。該單位將持續以升級轉型、高質量發展為己任,立足氣體本質化安全管理,在現有基礎上對工藝結構、智能化應用不斷升級,深入推進以“工業化和信息化”為主體的兩化融合建設,推動企業向“智”造轉型,為全面創建“智慧”鋼城助力賦能。(龍鋼公司 賈育紅)