噸鋼動力能源成本環比降低8.4%,噸鋼電耗環比降低2.6%,自供電比例環比提升3%……均創歷史最優值。今年以來,龍鋼公司積極踐行“碳達峰 碳中和”戰略,以節能降碳為己任,以發展新質生產力為引擎,推動水、電、氣(汽)等多項能效指標實現新提升,在綠色低碳道路上行穩致遠。
多發少用 節電有方
節能是綠色發展的重要途徑,是降碳的有力支撐。龍鋼公司從多發少用兩方面發力節約電能,積極構建綠色低碳循環發展體系,不斷挖掘能源動力系統潛力,持續提升能源利用效率和能源自主供給能力。
發電系統不斷強化專業管理職能,細化能源管理標準,以高效機組為核心,精準調整發電量、鍋爐燃燒參數等指標,積極實施發電機組外圍安全設施安裝、發電機冷卻器清理、過濾器濾芯和冷卻水管改造等措施,保障發電機組高效運行,力促自供電比例提升。供電系統緊盯過程管控,制定錯峰用電管理制度,在不影響生產的前提下優化生產組織,不斷提高峰平谷用電指標,嚴格控制系統最大需量。同時,積極開展技術改造,想方設法提高系統功率因數,探索風機、空壓機等高能耗設備經濟運用模式,實現噸鐵除塵電耗同比降低5.04kWh。
內外結合 節氣有道
龍鋼公司對內立足自身生產經營實際,對外積極融入龍門工業園區循環產業生態圈,不斷提升煤氣、氧氣、氮氣、蒸汽等能源利用率,賦予氣體節能降碳新內涵。
按照“自產自供能源成本創效,承包能源應用盡用”管理思路,對內以高效平衡提升能源利用率,通過預測、預判細化能源過程管控,每天結合生產組織預測次日氣體產、銷情況,提前籌劃安排氣體平衡工作,實現全方位、全流程、全工序協同節能降耗,保證資源利用最大化。以工藝革新減少煤氣放散,通過實施技術改造,將八萬立方米煤氣柜進口管道與十萬立方米煤氣柜旁通管并聯,克服煤氣間斷回收、氧含量不穩定、熱值不穩定、煤氣反竄等安全和工藝風險,減少轉爐煤氣放散量2000余萬立方米,節能降碳成效顯著。對外通過合作共贏,提升能源利用率,積極走訪周邊企業用戶,精準掌握市場狀況和能源需求量,拓寬能源銷售渠道,拓展外部能源利用增量,構建高效雙贏的節能降碳新模式。
技管并重 節水有法
為進一步節約水資源,龍鋼公司堅持技術節能和管理節能并重,通過一系列有效的節水措施,全力打造“取-制-供-用-排”全流程節能降碳水生態系統。
技術節水向新而行。把發展新質生產力貫穿水質保供全過程,充分利用自動化、信息化手段和水質自動采樣分析一體化設備,做到水質全流程管控,保證出水指標合格穩定,為高效低耗保供奠定技術根基。積極開展降低水耗技術攻關,按照《各單位排水限額表》和“查源頭、減量化、提水質”的工作思路,分析、查找水系統存在的重點難點問題,改造供水管網和水處理設備,發揮雨水回收池功能,不斷提升循環水濃縮倍數和節水成效。
管理節水精益求精。以精益管理推動節水行動不斷深化、細化,通過科學合理調配水資源,對各用戶單位深井水、回用水補水情況進行現場摸排,根據各工序補水用量、時間特性,修訂《龍鋼水系統補水時刻表》,高效發揮水處理中心作用,實現企業污水全處理、全循環、零排放,多措并舉降低水資源消耗。同時,加強鎮企合作,不斷完善龍門鎮市政污水及下礦中水回收過程管理,促進外部水源合格穩定,有效減少地下水開采,在彰顯“雙碳”戰略國企擔當中繪就節能降碳“同心圓”。(龍鋼公司 任鵬)