大西溝礦業公司第二焙燒車間緊緊圍繞生產經營目標,結合工作實際情況,多措并舉,深挖內潛,扎實推進降本增效工作,取得了顯著成效。
優化生產工藝,降低能源消耗。該車間通過技術攻關,對焙燒工藝進行了優化調整,完成4#皮帶磁滾筒二次甩尾裝置改造,技改項目完成后焙燒礦燒成率可提升3%以上。同時對污泥中磁性鐵的回收項目進行研究分析,進一步回收污泥中有用成分,降低了生產成本。
加強物料管理,減少能源浪費。該車間嚴格執行物料管理制度,對原礦、精煤、尿素、生石灰等物料進行精細化管理。通過精確計量和合理配比,生產焙燒礦每噸煤耗降低1kg。在線監測按照工業窯爐標準控制排放參數,尿素消耗量、生石灰消耗量均有所下調,從而達到降本目標。
提高職工技能,提升工作效率。為提升職工的操作水平和安全意識,該車間多次組織技術培訓與崗位練兵,方便職工更加熟練掌握操作技能,減少了操作失誤帶來的不利因素。同時,車間鼓勵職工提出合理化建議,對于切實可行的建議予以采納并實施,進一步提高了工作效率。
強化成本意識,營造節約氛圍。該車間通過宣傳欄、班前會等形式,向職工宣傳降本增效的重要性和必要性,強化職工的成本意識。同時,設立了降本增效獎勵機制,對于在降本增效工作中表現突出的班組和個人給予獎勵,激發了職工的積極性和創造性,營造了全員參與、全員節約的良好氛圍。
該車間通過一系列措施,扎實推進降本增效工作,并將繼續深挖內潛,不斷創新工作方法,為公司高質量發展添翼賦能。(大西溝礦業 張志鑫)